焦油破乳劑在氨水焦油分離中的應用研究
氨水分離器主要承擔焦爐煤氣冷卻后的焦油氨水混和物的分離。由于受停留時間、焦爐煤氣中夾帶煤粉以及乳化物等影響,氨水分離器的界面也產生波動,嚴重時造成焦油含水量大幅上升,同時使循環氨水中夾帶大量焦油,影響焦爐以及焦油裝置的正常生產,并且影響剩余氨水的后續處理。
目前,焦化廠主要依靠調整溫度、增加停留時間以及離心分離等手段改善焦油質量和提高氨水焦油的分離效果。國內使用化學藥劑改善氨水焦油分離效果的情況。考慮到某焦化廠煤調濕裝置投入使用可能帶來的煤粉夾帶量增加以及氨水焦油分離困難等問題,對在氨水焦油分離系統中使用化學破乳劑進行了探索性研究,為煤調濕進行技術儲備。
1 靜態試驗
本試驗選用的化學品代號為msr-0608,其主要的理化性質
其工作原理為:焦油破乳劑msr-0608為一種油溶性的破乳和減粘劑,藥劑加入系統后,大部分同氨水中的焦油相結合,在分離器內,可加強焦油氨水分離速度和分離效果,并通過破乳、分散、減粘作用,使氨水焦油乳化層變薄,達到提升氨水焦油在分離器內分離效率的目的,從而降低氨水中夾帶的懸浮物含量,適當降低焦油的表面張力,加速焦油與焦油渣的分離以獲得含水分及渣更低的焦油,同時減少夾帶進入氨水中的懸浮物及油含量,改善循環氨水質量,加強剩余氨水處理效果。
實驗室靜態模擬研究主要是模擬現場工況條件下(氨水分離器內部溫度:75~80℃),對MSR-0608化學藥劑進行實驗室小試,確定投放濃度,評估該藥劑使用后對焦油質量的影響。
目前,焦化廠主要依靠調整溫度、增加停留時間以及離心分離等手段改善焦油質量和提高氨水焦油的分離效果。國內使用化學藥劑改善氨水焦油分離效果的情況。考慮到某焦化廠煤調濕裝置投入使用可能帶來的煤粉夾帶量增加以及氨水焦油分離困難等問題,對在氨水焦油分離系統中使用化學破乳劑進行了探索性研究,為煤調濕進行技術儲備。
1 靜態試驗
本試驗選用的化學品代號為msr-0608,其主要的理化性質
閃點 | 狀態 | 顏色 | 密度 | PH值 |
65 | 粘稠液體 | 琥珀色 | 0.98 | 6-7 |
其工作原理為:焦油破乳劑msr-0608為一種油溶性的破乳和減粘劑,藥劑加入系統后,大部分同氨水中的焦油相結合,在分離器內,可加強焦油氨水分離速度和分離效果,并通過破乳、分散、減粘作用,使氨水焦油乳化層變薄,達到提升氨水焦油在分離器內分離效率的目的,從而降低氨水中夾帶的懸浮物含量,適當降低焦油的表面張力,加速焦油與焦油渣的分離以獲得含水分及渣更低的焦油,同時減少夾帶進入氨水中的懸浮物及油含量,改善循環氨水質量,加強剩余氨水處理效果。
實驗室靜態模擬研究主要是模擬現場工況條件下(氨水分離器內部溫度:75~80℃),對MSR-0608化學藥劑進行實驗室小試,確定投放濃度,評估該藥劑使用后對焦油質量的影響。
通過模擬工況條件下的靜態試驗研究,確定了該藥劑的投放濃度為150~420ppm。同時對添加藥劑情況下焦油質量進行了分析,變化不顯著,見表2。
表2 添加藥劑前后焦油性能的分析結果
2 工業化試驗
2.1 試驗流程
本試驗選擇在某焦化廠一期氨水系統中進行。高位槽中的藥劑通過定量泵連續加入到氨水中間槽,由于XK-0608屬油溶性產品,其隨循環氨水返回焦爐后在冷卻上升管煤氣后進入氨水分離器。在氨水分離器內,XK-0608破乳劑與焦油結合,通過破乳、分散及減粘作用,改善焦油與氨水的分離效果,而反應后的XK-0609藥劑進入焦油系統。
系統。
試驗流程
1-氨水分離器;2-焦油分離器;3-藥劑高位槽;
4-循環氨水中間槽;5-藥劑泵;6-循環氨水泵
2.2 試驗結果分析
本工業試驗使用廊坊美尚瑞特種化學品msr-0608,采用計量泵連續投加于一期氨水中間槽,藥劑投加濃度控制在150~420ppm。考慮到試驗初期管道內部原來積存的焦油剝離可能對焦爐上氨水噴嘴的影響,采用了逐步提高藥劑濃度的方式,試驗起始濃度控制在50~120ppm。工業化試驗持續了3個月左右,試驗期間重點跟蹤了藥劑添加前后以及不同藥劑濃度下氨水、焦油質量的差異。
(1)藥劑添加前后的對比。藥劑添加后,焦爐上氨水噴嘴未出現堵塞加劇的現象,且隨著試驗的進行,噴嘴堵塞有一定程度的改善。藥劑添加前后,對氨水、焦油分離性能的影響具體表現在焦油水分、粘度、焦油渣及氨水懸浮物的變化上。
表3 試驗前后氨水及焦油指標對比
(2)不同藥劑濃度的對比。實驗過程中,跟蹤了不同藥劑濃度下焦油水分及粘度的變化情況。在100ppm以下時,隨著藥劑濃度的提高,焦油水分及粘度改善較為顯著,但濃度超過100ppm后,焦油水分及粘度則變化不大。
(3) 對焦爐循環氨水質量的影響。氨水質量的變化情況作為藥劑對分離器性能影響的輔助指標進行跟蹤。從試驗情況看,循環氨水懸浮物含量總體下降了約31%,氨水焦油夾帶及氨水的粘滯性均得到一定程度的改善。更重要的是焦油和氨水的質量波動大大減小,焦油水分標準差下降了44%,氨水懸浮物標準差下降了49%。
通過對添加藥劑的一期循環氨水及未添加藥劑的二期循環氨水的比較,200mL循環氨水在采用標準0.45um濾紙進行實驗室抽濾試驗的結果顯示,一期的抽濾時間為2min55s,二期為30min47s,說明循環氨水的流動性得到較大程度改善。動大大減小,焦油水分標準差下降了44%,氨水懸浮物標準差下降了49%。
通過對添加藥劑的一期循環氨水及未添加藥劑的二期循環氨水的比較,200mL循環氨水在采用標準0.45um濾紙進行實驗室抽濾試驗的結果顯示,一期的抽濾時間為2min55s,二期為30min47s,說明循環氨水的流動性得到較大程度改善。
3 結論
(1)輔助焦油氨水分離的化學破乳劑添加在氨水焦油分離系統是可行的,對焦油組成無顯著影響。
(2)添加破乳劑/減粘結劑能夠較大程度改善氨水和焦油的分離性能,對穩定焦油及氨水質量有益,可作為氨水焦油分離的一項補充技術。
表2 添加藥劑前后焦油性能的分析結果
msr-0608 | 添加量ppm | 0 | 300 |
粘度(80℃) | | 1.91 | 1.85 |
密度 (15℃) | Kg/L | 1.172 | 1.173 |
-不溶物 | % | 4.29 | 4.71 |
焦油含渣量 | % | 1.0 | 1.2 |
初餾點 | ℃ | 170 | 172 |
170~230℃餾分 | % | 6.9 | 7.9 |
230~300℃餾分 | % | 34.7 | 36.5 |
300~350℃餾分 | % | 55.1 | 55.1 |
>350℃餾分 | % | 4.8 | 0.5 |
2 工業化試驗
2.1 試驗流程
本試驗選擇在某焦化廠一期氨水系統中進行。高位槽中的藥劑通過定量泵連續加入到氨水中間槽,由于XK-0608屬油溶性產品,其隨循環氨水返回焦爐后在冷卻上升管煤氣后進入氨水分離器。在氨水分離器內,XK-0608破乳劑與焦油結合,通過破乳、分散及減粘作用,改善焦油與氨水的分離效果,而反應后的XK-0609藥劑進入焦油系統。
系統。
試驗流程
1-氨水分離器;2-焦油分離器;3-藥劑高位槽;
4-循環氨水中間槽;5-藥劑泵;6-循環氨水泵
2.2 試驗結果分析
本工業試驗使用廊坊美尚瑞特種化學品msr-0608,采用計量泵連續投加于一期氨水中間槽,藥劑投加濃度控制在150~420ppm。考慮到試驗初期管道內部原來積存的焦油剝離可能對焦爐上氨水噴嘴的影響,采用了逐步提高藥劑濃度的方式,試驗起始濃度控制在50~120ppm。工業化試驗持續了3個月左右,試驗期間重點跟蹤了藥劑添加前后以及不同藥劑濃度下氨水、焦油質量的差異。
(1)藥劑添加前后的對比。藥劑添加后,焦爐上氨水噴嘴未出現堵塞加劇的現象,且隨著試驗的進行,噴嘴堵塞有一定程度的改善。藥劑添加前后,對氨水、焦油分離性能的影響具體表現在焦油水分、粘度、焦油渣及氨水懸浮物的變化上。
表3 試驗前后氨水及焦油指標對比
技術指標 | 試驗前 | 試驗后 | 變化 |
焦油水分 | 3.70 | 2.0 | -46% |
焦油粘度 | 2.43 | 2.13 | -13% |
氨水懸浮物 | 113 | 78 | -31% |
(3) 對焦爐循環氨水質量的影響。氨水質量的變化情況作為藥劑對分離器性能影響的輔助指標進行跟蹤。從試驗情況看,循環氨水懸浮物含量總體下降了約31%,氨水焦油夾帶及氨水的粘滯性均得到一定程度的改善。更重要的是焦油和氨水的質量波動大大減小,焦油水分標準差下降了44%,氨水懸浮物標準差下降了49%。
通過對添加藥劑的一期循環氨水及未添加藥劑的二期循環氨水的比較,200mL循環氨水在采用標準0.45um濾紙進行實驗室抽濾試驗的結果顯示,一期的抽濾時間為2min55s,二期為30min47s,說明循環氨水的流動性得到較大程度改善。動大大減小,焦油水分標準差下降了44%,氨水懸浮物標準差下降了49%。
通過對添加藥劑的一期循環氨水及未添加藥劑的二期循環氨水的比較,200mL循環氨水在采用標準0.45um濾紙進行實驗室抽濾試驗的結果顯示,一期的抽濾時間為2min55s,二期為30min47s,說明循環氨水的流動性得到較大程度改善。
3 結論
(1)輔助焦油氨水分離的化學破乳劑添加在氨水焦油分離系統是可行的,對焦油組成無顯著影響。
(2)添加破乳劑/減粘結劑能夠較大程度改善氨水和焦油的分離性能,對穩定焦油及氨水質量有益,可作為氨水焦油分離的一項補充技術。